s 青铜峡铝业发电有限责任◤公司-改造案例-湖北凯瑞知行智能装备有限公司

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                服务案例
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                青铜峡铝业发电有限责任公司-改造案例
                发布人:本站编辑 发布时间:2020-10-29 浏览次数:1625

                改造项目名称:

                            输煤系统落煤管防尘改造

                改造单位:

                        湖北凯瑞知行智能装备有限公司

                改造项目介绍:

                      青铜峡铝业发电有限责任公司(以下简称青铝电厂)输煤系统分为卸煤系统和上煤系统,从翻车机和汽车卸煤沟到煤场为卸煤系统,包含#1甲/乙、#2甲/乙、#3带式输送机,带宽B=1400,带速V=2.5m/s,出力Q=1500t/h;从煤场到煤仓层转运站为上煤系统,包含#4甲/乙、#5甲/乙、#6甲/乙带式输送机,带宽B=1200,带速V=2.5m/s,出力Q=1000t/h。青铝电厂整个输煤系统包含11条带式输送机,其中除了#3带式输送机为双向皮带为单路布置外,其余带式输送机均为单向皮带且双路布置,正常情况下一路运行,一路备用,特殊情况下具备双路同时运行的条件。

                     本次改造项目范围:煤仓层转运站#5甲/乙带至#6甲/乙带卐的落煤管改造为流线型落煤管。改造范围从煤仓层转运站防卡型电动挡板※三通管以下的落煤管至#6甲/乙带式输送机导料槽出口。落煤管改造为流线型落煤管,导料槽改造为双密封导↙料槽,并在煤仓层转运站内安装一套干雾抑尘辅助抑尘装置。包括设计、制作、安装,调试,以及原有管道及设备的拆除工作。

                改造前后对比:

                改造前说明:

                1.导料槽尾部密封不严,只有一块挡帘,运行时严重喷粉,且胶带尾部的物料不能及时运走;

                2.落煤管缓冲锁气器不起作用,反而经常堵死,造成检修和运行困难。

                改造后说明:

                1.导料槽增加升降式尾部密封箱,密封良好,通过升降保证胶带尾部的物料能及时运走;

                2.取消缓冲锁气器,加装给料匙,防止堵煤同时减少冲击,降低粉尘浓度,提高胶带使用寿命。

                改造前后对比:

                改造前说明:

                1.导料槽很∴矮,高度不够;

                2.导料槽为传统导料槽,钢盖是平的,容易积料。

                改造后说明:

                1.导料槽容积是传统导料槽1.2倍,加高扩容;

                2.导料槽为新型双密封导料槽,弧形钢盖设计,方便冲洗。

                改造前后对比:

                改造前说明:

                1.导料槽等设备使用长久老化,到处破损漏煤漏☆粉,密封不严,粉尘超标。

                改造后说明:

                1.改造后的双密封导料槽干净整洁,焕然一新。

                改造前后对比:

                改造前说明:

                1.改造前现场粉尘浓度〖大,地面积粉多。

                改造后说明:

                1.改造后现场粉尘浓度明显减少,地面积粉少。

                改造前后对比:

                改造前说明:

                1.改造前现场粉○尘浓度为47.1mg/m³,严重超标。

                改造后说明:

                1.改造后现场粉尘浓度5.67mg/m³,达到【国标要求。

                工程亮点:

                 

                工程亮点: