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改造项目名称:
燃料#4转运站落煤管改造
改造单位:
湖北凯瑞知行智能装备有限公司
改造项目介绍:
华电青岛发电有限公司输煤系统#4转运站站点存在设备磨损、堵料、粉尘、胶带跑偏等问题,通过设计流线型曲线落煤管保证管内物料规律化流动,减少煤流下落时冲击性粉尘的产生;通过曲线落煤管的导流作■用使胶带受料对中,避免胶带受料不匀产生跑偏;更换惯性抑尘双密封导料槽,提高密封等级;将现场头部的一道、二道清扫器及尾部的空段回程清扫器更换,尾部上下皮带各增加一到两组液压纠偏器,分别对皮带进︻行校核,从根本上解决目前恶劣的栈桥环境。
本次改造项目范围:拆除和安装#4AB皮带机至#5AB皮带机之间、#4AB皮带机至#6AB皮带机之间的落料系统及附件:包括#4AB皮带机机头护罩(内含除杂机护罩)2套、落料斗(具备除杂机分离杂物功能)2套、三通挡板2套、落煤管4段、导料槽4组、爬梯平台2套。重新设计制造安装的机头护罩和落料斗需保障除杂机分离杂物功能,三通挡板2套含电控箱及箱内元件、附属件,落煤管需设计为流线型落煤管,导料槽设计为双密封导料槽,含导料槽区域缓冲托辊、托辊架等附件,三通挡板处装设检修平台2套。在#4AB、#5AB、#6AB皮带合理位置每路装设胶带清扫器共10套,全自动液压调偏器(每路上下各3套)共18套。
改造前后对比:
改造前说明:
1.头部设计有除大块杂物机,经过头部钩齿分离后的小颗粒物料堆积在漏斗壁上下不去,角度设计有问题;
2.头部护罩和漏斗上没有观察孔,里面的物料无法清除,也无法观察到内部的情况。
改造∮后说明:
1.保证原来的钩齿能顺利恢复安装,更换新的头部护罩和杂物机漏斗,将头部漏斗下法兰靠下设计,增大头部漏斗斜面的安息角,三通上法兰往下移动;
2.在头部护罩杂物机漏斗上设计观察门,方便运行观察和检∮修。
改造前后对比:
改造前说明:
1.三通和三通以下落煤管破损严重,经常漏煤,落煤管使用的材料不耐磨;
2.三通挡板容易卡煤,挡板切换困难,落煤管采用方形落煤管垂直设计,物料直接冲击皮带。
改造后说明:
1.改造后采用高铬双金属耐磨复合钢板制作,落煤管一体成型,局部磨损严重部位采用耐磨格栅设计理念;
2.三通改造为防卡堵挡板三通,增大容积,双侧带扇形护板,杜绝卡料;落煤管设计多变流线型,保证物料合理的安息角设计防止堵煤,末端设计给料匙结构,让物料对中减少冲击。
改造前后对比:
改造前说明:
1.三通没有电动推杆,现场采用手拉葫芦对挡板进行切换使用,没有检修平台,工作费时费力还不安全可靠;
2. 传统挡板三通,容易卡煤,挡板切换困难,落煤管下部方管垂直设计,直接冲击皮带和导料槽侧板及密封裙板。
改造后说明:
1.改造后采用电动推杆对挡板∑进行切换,增加检修平台,提高安全性和方便性;
2.三通改造为防卡堵挡板三通,增大容积,双侧带扇形护板,杜绝卡料;出口管设计给料匙结构,让物料对中减少对皮带和导料槽的冲击。
改造前后对比:
改造前说明:
1.三通以下落煤管破损严重,现场修补多次,没有使用耐磨材料;
2. 落煤管采用缓冲锁气器设计,容易卡死堵煤,无观察孔,不容易清理和观察。
改造后说明:
1.改造后采用陪高铬双金属耐磨复合钢板制作,落煤管一体成型,局部磨损严重部位采用耐磨格栅设计理念;
2.落煤管采用流线型设计,取消缓冲锁气器,设计观察孔☆,便于观察。
改造前后对比:
改造前说明:
1.导料槽很矮,高度不够,导料槽为传统导料槽,钢盖是平的,容易积料;
2.落煤管采用方形落煤管,没有收口,直接冲击皮带;
3.现场扬尘很大。
改造后说明:
1.导料槽容积是传↘统导料槽1.2倍,加高扩容,导料槽为新型Ψ双密封导料槽,弧形钢盖设计,方便冲洗;
2.落煤管采用新的流线型设计,落煤管收口设计保证物料对中不冲击皮带;
3.改造后√现场扬尘很小,达到国标要求。
改造前后对比:
改造前说明:
1.落煤管破损严重,现场打补丁很多★,落煤管材料不耐磨,检修频繁;缓冲锁气器不起作用,有时还出现堵死的情况,非常难以清理疏通。
2.落煤管采用方形落煤管,出口管没有收口,直接冲击皮带;导料槽不密封,现场扬♂尘大。
改造后说明:
1.落煤管采用新的流线型设计,采用耐磨材料一体成型设计制造,落煤管收口设计保证物料对中不冲击皮带;
2.导料槽容积是传统导料槽1.2倍,加高扩容,导料槽为新型双密封导料槽,改造后现场扬尘很小,达到国标要求。